01洗選產(chǎn)業(yè)公司:張家峁選煤廠
洗選產(chǎn)業(yè)公司張家峁選煤廠深度踐行“用賺錢思維去花錢”理念,錨定“投入產(chǎn)出比”核心導(dǎo)向,以精準(zhǔn)技改撬動發(fā)展效能。聚焦關(guān)鍵環(huán)節(jié)升級,引入物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備與傳感器,搭建設(shè)備全生命周期管理系統(tǒng),對淺槽分選機(jī)、離心機(jī)等核心設(shè)備實(shí)施電流、溫度、振動實(shí)時監(jiān)測與故障預(yù)警,推動設(shè)備故障率降低0.8%、日均生產(chǎn)時間縮短1小時,生產(chǎn)效率提升3%。在環(huán)保技改領(lǐng)域,該廠創(chuàng)新突破,以玻璃鋼蓋板替換傳統(tǒng)鋼材,提高密封性和檢修效率;首創(chuàng)振動篩“防塵衣”改造,為行業(yè)綠色升級提供實(shí)踐范式。憑借“技術(shù)投入換效益產(chǎn)出”模式,選煤廠關(guān)鍵設(shè)備完好率穩(wěn)定達(dá)95%、可運(yùn)轉(zhuǎn)率100%,斬獲“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化選煤廠”等榮譽(yù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)引領(lǐng)與效益增長雙向賦能。
02洗選產(chǎn)業(yè)公司:袁大灘選煤廠機(jī)修班
洗選產(chǎn)業(yè)公司袁大灘選煤廠機(jī)修班持續(xù)推動“用賺錢思維去花錢”理念落地,從設(shè)備改造環(huán)節(jié)挖掘經(jīng)營潛力。針對振動篩運(yùn)行負(fù)荷大、激振器及軸承易疲勞損壞的難題,技術(shù)人員精準(zhǔn)研判、科學(xué)施策,采用空氣懸架系統(tǒng)進(jìn)行改造,以精準(zhǔn)投入實(shí)現(xiàn)效益增值。該改造采用氣囊彈性支撐替代傳統(tǒng)支座,實(shí)現(xiàn)柔性隔振、主動緩沖,有效減少設(shè)備損壞和噪音,延長部件使用壽命。目前204原煤分級篩改造已一年有余,暫未更換彈簧及軸承,每年節(jié)省材料費(fèi)用超過11.4萬元,同時降低維護(hù)強(qiáng)度,保障洗選生產(chǎn)穩(wěn)定。此外,機(jī)修班堅(jiān)持“花錢為賺錢賦能”原則,延伸改造成效,在原煤分級篩下溜槽加裝鎧裝、附著新型耐磨陶瓷磚,將溜槽壽命從數(shù)月提升至數(shù)年,徹底杜絕漏料、停機(jī)搶修帶來的隱性損失。每一筆改造投入,都轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的經(jīng)營效益,讓“賺錢思維”貫穿投入全過程,真正實(shí)現(xiàn)“花錢為賺錢”賦能。
03神木分公司:水煤漿廠檢修班
神木分公司水煤漿廠檢修班貫徹“用賺錢思維去花錢”理念,聚焦設(shè)備潤滑難題,對螺旋加油器實(shí)施自動化升級改造,優(yōu)化管路及定量控制系統(tǒng),以精準(zhǔn)自動潤滑替代傳統(tǒng)粗放作業(yè)。改造后成效顯著:潤滑故障率由12%降至2%以下,潤滑油消耗下降60%,單臺年節(jié)約油脂費(fèi)用超0.8萬元;人均作業(yè)時間縮短60%、效率提升80%,徹底解決跑冒滴漏,消除安全隱患并減少停機(jī)損失。
班組以“省下來就是賺回來”為導(dǎo)向,推進(jìn)設(shè)備全周期精細(xì)化管理,關(guān)鍵設(shè)備完好率穩(wěn)定99%以上,維修費(fèi)用下降30%,以低成本改造實(shí)現(xiàn)降本、增效、保安三重效益,將檢修投入轉(zhuǎn)化為經(jīng)營實(shí)效,筑牢節(jié)能降耗、安全穩(wěn)產(chǎn)防線。
04神木分公司:小保當(dāng)運(yùn)營中心深度水處理班組
為破解回用水池電導(dǎo)率控制不佳、超濾設(shè)備運(yùn)維粗放、產(chǎn)水量不足等突出痛點(diǎn),深度水處理班組牢固樹立“賺錢思維”、精準(zhǔn)施策,實(shí)施回用水池配水管路技術(shù)改造。改造徹底摒棄傳統(tǒng)運(yùn)維模式,通過科學(xué)調(diào)整配水點(diǎn)位置、增設(shè)流量調(diào)節(jié)裝置,創(chuàng)新將配水管路布局延伸至流量計(jì)前端,依托實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)精準(zhǔn)調(diào)控配水比例,實(shí)現(xiàn)“一改多效”,同步達(dá)成水質(zhì)優(yōu)化、產(chǎn)水量提升、設(shè)備壽命延長的多重目標(biāo)。
此次改造有效破解了運(yùn)維瓶頸,產(chǎn)水回用量提升10%,超濾設(shè)備日均運(yùn)行負(fù)荷降低18%,,設(shè)備故障發(fā)生率大幅下降;同時顯著提升電導(dǎo)率達(dá)標(biāo)率,減少藥劑消耗,以低成本投入實(shí)現(xiàn)高效益產(chǎn)出,用實(shí)際行動踐行公司“四種經(jīng)營理念”,為同類水處理站提供了可復(fù)制、可推廣的降本增效實(shí)踐范例。
05咸陽公司檢修班
咸陽公司檢修班組深入貫徹落實(shí)“用賺錢思維去花錢”理念,將“能修不換、能改不買”的思維融入崗位實(shí)踐,以設(shè)備小改小革為突破口、以修舊利廢為抓手,主動作為、精準(zhǔn)發(fā)力,積極梳理利用原有輔材進(jìn)行改造,既有效減少新物資采購成本、盤活閑置資源,又創(chuàng)造了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。該班組針對天然氣鍋爐鼓風(fēng)機(jī)入風(fēng)管道實(shí)施熱風(fēng)回收混合技改,以精準(zhǔn)改造提升鍋爐燃燒效率,供暖季減少鍋爐天然氣消耗量約3000m3;優(yōu)化換熱站蒸汽冷凝水回收利用流程,收集換熱過程中產(chǎn)生的冷凝水進(jìn)行回收利用,累計(jì)減少蒸汽量100噸以上,逐步形成“人人算成本、個個創(chuàng)效益”的良好氛圍。
06智潔公司:生產(chǎn)研發(fā)班組
智潔公司生產(chǎn)研發(fā)班組持續(xù)壓實(shí)“用賺錢思維去花錢”落地實(shí)踐,找準(zhǔn)著力點(diǎn),用實(shí)招硬招算好效益賬。面對設(shè)備檢修,他們堅(jiān)持能修不換,對污水泵等易損件自主維修、壓濾機(jī)濾布重復(fù)利用,通過科學(xué)制定維保計(jì)劃與集中采購,實(shí)現(xiàn)設(shè)備故障率控制在5%以內(nèi)、檢維修費(fèi)用同比下降25%;針對環(huán)保設(shè)施酸液處理中氫氧化鈉消耗大的問題,班組沒有簡單追加投入,而是巧施“手術(shù)”改造管路,將廢酸定期回收至反應(yīng)罐循環(huán)利用,一舉使藥劑投加量下降15%、費(fèi)用同比下降百分之80%,投藥環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)也隨之消除。從“修舊利廢”到“變廢為寶”,班組把每一筆賬都算在明處、算到實(shí)處,讓“花錢”花出增值點(diǎn)。賬算得精,路走得寬。下一步,班組將目光從生產(chǎn)環(huán)節(jié)投向市場營銷,借力公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)優(yōu)勢,針對客戶對硅酸鈉產(chǎn)品的特殊參數(shù)要求開展定制化調(diào)制,把“算賬”的觸角從“向內(nèi)挖潛”延伸至“向外創(chuàng)效”,用小賬本繼續(xù)書寫降本增效的大文章。
07淮源公司:化水班組
淮源公司化水班組堅(jiān)持“用賺錢思維去花錢”,跳出“只算眼前賬”的誤區(qū),以經(jīng)營思維推動水處理系統(tǒng)降本增效。針對化水系統(tǒng)痛點(diǎn),投入0.6萬元實(shí)施沉淀池水流路徑改造,優(yōu)化水流分布、延長沉淀時間,減輕后續(xù)超濾、反滲透負(fù)荷,每月節(jié)約0.3萬元。另投入2萬元將廢水回用水管線接入超濾水箱,提升進(jìn)水水質(zhì)穩(wěn)定性,延長設(shè)備壽命,每月節(jié)約0.5萬元。兩筆投入均實(shí)現(xiàn)“花錢換收益”,同時化水班組堅(jiān)持向管理要效益、向改造要潛力,讓每一筆投入產(chǎn)生真實(shí)效。
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